4月10日,向福島第一核電站1號機組的反應堆安全殼內投入的棒狀機器人因不明原因停止了移動。照片由國際反應堆報廢研究開發機構提供。
據日媒報道,東京電力公司10日表示,向福島第一核電站1號機組的反應堆安全殼內放入的機器人不知為何在作業途中停了下來,無法移動。調查小組正嘗試回收機器人。
報道稱,目前還不清楚是因為發生故障,還是受到障礙物影響。該調查作為實現取出融化核燃料的步驟之一受到期待,但實施首日就遭遇挫折。
據東電介紹,當日原先預定的是讓機器人在安全殼內第一層部分約20米長的半圈上往返作業。機器人于當地時間上午11點20分左右開始移動,但下午14點10分左右,機器人在前進了約三分之二的地點突然停了下來。作業人員拉動電纜試圖讓機器人動起來,但沒有成功。
因機器人停下來后仍能遠程獲取圖像及輻射量數據,東電認為受輻射影響無法移動的可能性較低。
調查小組預定于13日投入別的機器人完成剩下的半圈的調查。目前正在討論今后的應對措施,包括對本次進行到一半的調查是否重來等。
10日上午,東電向安全殼貫通部分直徑約10厘米的配管中投入了長約60厘米、高約9.5厘米的棒狀機器人。機器人下到一層部分后變形移動,對四周溫度和輻射量進行測量,并用攝像頭拍攝周邊情況。