鐵礦工藝流程改造的具體措施
改造的總體思路是將原有的開路破碎改為閉路破碎,具體的措施為:①拆除原先的振動篩和拋廢裝置,在該空間建一級沖礦倉(約30m3),該礦倉底部采用變頻調速的皮帶給料進入細碎圓錐,可以根據破碎腔的物料充滿情況及時調節;②考慮現有的2臺細碎PYD1200圓錐的生產能力難以滿足閉路生產需要,且破碎效果較差,將其中的一臺PYD1200改為HP300圓錐,考慮到HP圓錐的破碎效率較高,通常情況下運轉HP300圓錐,特殊情況運轉PYD1200圓錐;③將圓錐的排料皮帶延長,并將皮帶坡度提升到8%,在皮帶的頭部安裝一臺2YAH1536的振動篩,新增3條皮帶運輸機,篩上物料隨這3條運輸機進入上部的緩沖礦倉;④振動篩的篩下-2mm部分經砂泵輸送進濕式磁選,拋廢后精礦進入分級機,返砂部分直接入球磨,溢流經磁選后變成精粉;⑤振動篩的中間粒級即-12+2mm部分進入一道干式磁滑輪,拋廢后精礦入磨,廢石由運輸皮帶送到廢石堆,⑥磁選產生的尾礦匯總自流到尾礦回收磁選機。
改造后流程完全實現閉路破碎,最終產品中-12mm粒級部分達到95%,其中-12mm粒級可達到20%,破碎粒度得到明顯改善。另外改造后實現了全粒級拋尾,雷蒙磨機根據對拋廢廢石的取樣分析,廢石的品位均達6%~9%,入磨品位可提高5%,磨礦效率得到明顯改善。