簡要分析重選跳汰機的調試及生產
自磨后的排礦進入跳汰機后使跳汰不能正常工作,原因是礦石沖擊篩面造成冷巴絲篩網(-2 mm篩徑)變形或損壞,精礦粒度>5 mm,經常造成泵堵、卡死不能正常工作;其次,也造成搖床進礦管的堵塞及精礦粒度>2 mm,其精礦進入樹脂工段的錐浸槽浸排不出礦,粒度粗而導致Φ1.2×2.4 m溢流型再磨機分級細度只能達到75左右,達不到設計92%(-200目)的設計要求,進入浸出流程易造成礦的沉積增多,不利于浸出。且Φ3.6m的高效濃密機即使加大絮凝劑也不能完全沉降,經常處于跑渾的狀態,達不到工藝設計要求。
由于氧化礦易浸出,即去除重選系列不會影響回收率指標,故去掉了跳汰機和搖床及錐浸、再磨等。合格的磨礦細度進入Φ12m高效濃密機后進入浸出作業,通過數月的調試,生產指標完全達到原設計的浸出回收率指標,而且還節約了這部分重選的電能消耗河南振動篩,使流程順利打通。
自磨工藝經改造,導致進入一段磨礦Φ3.2×3.5磨機的進礦量和給料粒度均小于原設計參數,原設計3.2×3.5磨機的充填率為4O%(45t,鋼球配比為Φ100:Φ80:Φ60=5∶3∶2時,出現磨機襯板使用周期短,磨機成本高等現象。其中,電耗指標高達62kWh/t。針對以上問題,喂料機經過不斷探索,改變其鋼球配比,現為Φ80:Φ60=6∶4,因進料粒度小,僅用Φ90的鋼球進行補加即可,并將磨機鋼球充填率降至2Ot,經實踐證明,達到了分級細度-200目92%的設計要求。