水分超標是困擾生產的重要因素
魯南礦業公司自建礦以來,一直使用TCW-12型過濾機,該機型號的缺點是處理能力小、耗電量大、濾布空隙大。由于礦石系鞍山式沉積變質貧磁鐵礦,原礦品位低,單體分離較難,決定工藝流程為階段磨礦階段選別。經三段磨礦后,鐵精礦粉-0.074mm占93%,粒度很細。過濾中細粒礦粉被過濾介質的絲織物束縛,附著于濾布上,導致濾布的透氣性差;久則堵塞濾布,使過濾效果變差,處理能力下降。特別是2003年應用反浮選以來,使用多種藥劑,礦漿顯堿性、黏滯,浮選機濾布束縛礦粉的能力也隨之增強,過濾效果更差。過濾機處理能力跟不上,過濾水分超標,是困擾生產的重要因素。為達標必須頻繁更換濾布,造成停機,成本急劇上升。
陶瓷片在開始下一循環前,被高位水池的濾液水反沖洗(3~5s)。反沖洗水(0.5~0. 8Pa)經過濾、減壓和恒壓系統達到恒壓,再經分配閥進入陶瓷板內,經毛細管向外流動,以清除殘留的濾餅和疏通微孔。運行一段時間,陶瓷板面和內部會積聚一定反沖洗水難以清洗的固體物,必須啟動清洗系統(酸洗和超聲波清洗,通常兩者同步進行)。放空槽內礦漿,注滿水同時加入草酸或硝酸,酸液通過微孔到達陶瓷板面,清除微孔內不溶性氟化物和其他礦物;為高效、快捷清洗并節約化學藥劑,彌補化學清洗不足,超聲波清洗系統可進一步清除陶瓷板面頑固附著物。陶瓷過濾機的外形圖和工作原理。
通常,該類機濾餅水分在12%以下,河南球磨機產能在450kg/( m2.h)以上。陶瓷板隨給礦濃度增大,產能增大,水分升高,濃度不低于57%,產能增幅明顯。濾餅水分顯著低于傳統真空過濾機,濾液含固量在5 x10 -4%以下,減少了超細顆粒在脫水流程中的循環量,有利于提高回水利用率和優化粒級組成。其具有分離速率高(過濾速度快、產能高)、分離精度高(濾液含固低、濾餅水分低)、運行效率高(易于實現自動化、連續性、節能)的特點。進過研究,魯南礦業公司采用P30/10-C型陶瓷過濾機代替原有TCW-12型過濾機。