近幾年磨機的粉磨效率有所提高
據了解,當凸棱高度大于平均球徑時,則會造成過大的提升。鋼球不是落在物料上,而是直接砸在對面的襯板上 ,不僅使粉磨效率降低,磨損過大,襯板螺栓松動和折斷等,而且還常常會把凸棱砸成彎頭形。我國對凸棱襯板的使用,積累了許多好經驗。如撫順水泥廠、江南水泥等都做了不少工作。磨機原來的轉速為19. 7r/min,比轉速為72%.后來改為21. 5r/min,比轉速為79%.此時凸棱雖然已經磨成曳物線形.
其產量不僅沒有降低,反而有所提高.從18.2t/h提高到19. 2t/h,即提高了5.5%0后來,將一倉磨損嚴重的凸棱襯板全部換成新的。結果磨音發悶,喂不進料,磨頭冒灰,產量下降。停磨檢查發現.襯板上的凸棱都被砸變形。這完全證明了上述分析的正確性。所以在進行作業時,可以作為制沙設備使用。當將棱側面坡角割成4 5度,仍不見效,產量沒有提高。后來按照磨損的凸棱形狀將坡角割到70度時,效果良好。
所以對具有較高的韌性和低溫沖擊值的低強度材料來講,一般不允許有可見性鑄造成缺陷,并用提高表面的加工粗糙度的辦法來提高材料的抗疲勞應力的能力。本例所舉的中空軸,其壁厚只占其直徑的5~6%,對受交變疲勞應力的零件來說,即使壁厚再減薄,其毛胚尺寸也不會有多大變化,這只能增加無益的切削加工工作量,而提高制造成本。